DETAIL KOLEKSI

Analisa Dan Evaluasi Stim Ulasi Perekahan Asam Pada Sumur X Lapangan Y


Oleh : Aldi Febriyan Wicaksana

Info Katalog

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2016

Pembimbing 1 : Lestari Said

Pembimbing 2 : Muh.Taufik Fathaddin

Subyek : Formation damage;Reservoir stimulation

Kata Kunci : the wells, low reservoir pressure, well X , Y


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2016_TA_TM_07112014_Halaman-judul.pdf 2458.27
2. 2016_TA_TM_07112014_Bab-1.pdf 716.62
3. 2016_TA_TM_07112014_Bab-2.pdf 1187.9
4. 2016_TA_TM_07112014_Bab-3.pdf 1401.11
5. 2016_TA_TM_07112014_Bab-4.pdf 2326.38
6. 2016_TA_TM_07112014_Bab-5.pdf 654.21
7. 2016_TA_TM_07112014_Bab-6.pdf 603.14
8. 2016_TA_TM_07112014_Daftar-pustaka.pdf 968.07

R Rendahnya produktifitas suatu sumur dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah rendahnya tekanan reservoir, adanya kerusakan formasi dan tingginya viskositas fluida reservoir sehingga fluida susah mengalir. Pada sumur X lapangan Y mengalami beberapa permasalahan. Lapangan ini mengalami produktivitas yang rendah, sehingga dilakukan perekahan asam.Pelaksanaan perekahan asam pada sumur X menggunakan dilakukan dengansistematis dan sesuai prosedur di mulai dari pemasukan data dari data reservoir dan data komplesi pada sumur X lapangan Y Pada tahap Step Rate Test dan Mini Fall Off diketahui besarnya Ekstension Pressure 3465 psi pada rate 16.2 bpm. Analisa Step-rate diagnosis menunjukan besarnya tekanan rekah sebesar 4626 psi dengan gradient rekahan sebesar 0.63 psi/feet pada kedalaman 7345 feet dan ISIP ( Instantaneous Shut In Pressure) di permukaan sebesar937 psi. Perhitungan dengan menggunakan software mfrac menghasilkan panjang rekahan adalah 696 meter lebar rekahan rata – rata ideal 0.2 inch . Konduktifitas rekahan adalah sebesar 1152 md-ft. Dan diketahui kondisi sumur setelah dilakukan perekahan produktifits indeks nya sebesar 0.39 daripada sebelum dilakukan perekahan adalah sebesar 0.04 pada saat ada scale dan sebesar 0.24.

T The low productivity of the wells can be caused by several things, among others, is the low reservoir pressure, formation damage and high viscosity of the reservoir fluid . all of that problem may result in reduced flow ,wells X on Y field Experiencing some problems. This field has low productivity because it has scale CaCo3, acid fracturing is the treatment for well X , Y field on 7345 ft depth with fracture gradient 0.63 psi/ft . On step rate test and mini fall test , it has 3465 psi extension pressure , on 16.2 bpm injection rate The design of acid fracturing on well X using mfrac software, with length 696 m ,height 23 m , ideal width 0.2 inch , with increased productivity index 0.04 to to 0.39, before the redesign , without using actual parameter , the design of acid fracturinggenerated with length one wing 323 m and height 32 m , this different parameter can cause a significant change in design on software mfrac

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?