DETAIL KOLEKSI

Evaluasi bootom hole assembly pada pemboran berarah Sumur "XXX-01", "XXX-02, dan "XXX-03" di lapangan "A" di Kalimatan Timur


Oleh : Adhitia Dwitantio

Info Katalog

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2016

Pembimbing 1 : Mulia Ginting

Pembimbing 2 : P. Simorangkir

Subyek : Evaluation - Bottom Hole Assembly;Directed drilling

Kata Kunci : Evaluation - Bottom Hole Assembly, Directed Drilling, East Kalimantan


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2016_TA_TM_07111003_Halaman-judul.pdf 2628.53
2. 2016_TA_TM_07111003_Bab-1.pdf 618.35
3. 2016_TA_TM_07111003_Bab-2.pdf 837.73
4. 2016_TA_TM_07111003_Bab-3.pdf 2623.6
5. 2016_TA_TM_07111003_Bab-4.pdf 1008.62
6. 2016_TA_TM_07111003_Bab-5.pdf 608.9
7. 2016_TA_TM_07111003_Daftar-pustaka.pdf 613.01
8. 2016_TA_TM_07111003_Lampiran.pdf 4153.58

S Sumur “XXX-01” adalah sumur pengembangan yang dibor denganmenggunakan metoda pemboran berarah. Inklinasi maksimal yang direncanakanadalah sebesar 20° dengan azimuth 142,05°, Horizontal Displacement sebesar376,17 m dan kedalaman akhir (TD) berada pada kedalaman 1283 mMD /1221 mTVD. Sumur “XXX” berada di Lapangan “A”, yang berlokasi sekitar30 km sebelah Tenggara Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Reservoirsumur “XXX” terletak dibawah Sungai Mahakam, yang terdapat padaFormasi Balikpapan. Selama operasi pemboran sumur “XXX-01” telah terjadi dua kali masalah penyimpangan pada lintasan pemboran aktual. Penyimpangan yang pertama terjadi pada interval kedalaman 496 mMD sampai dengan kedalaman 794 mMD dan penyimpangan yang kedua terjadi pada interval kedalaman 1007 mMD sampai dengan kedalaman 1283 mMD. Oleh sebab itu, diperlukan biaya dan waktu tambahan untuk mengembalikan lintasan pemboran kembali ke pola lintasan yang direncanakan untuk dapat mencapai target.Dalam penelitian ini, penyebab terjadinya penyimpangan akan dievaluasidan dibandingkan dengan 2 sumur pembanding, yaitu sumur “XXX-02” dansumur “XXX-03”. Penyimpangan tersebut terjadi karena susunan BHA yangkurang tepat, drilling parameter, atau faktor geologis Diharapkan dari evaluasi ini akan didapatkan susunan BHA terbaik yang dapat digunakan pada operasi pemboran selanjutnya di Lapangan “A” dan dapat dijadikan susunan BHA acuan untuk sumur pemboran berarah di Lapangan “A”.

“XXX-01” well is a development wells that drilled with “J” type directional drilling method. The maximum inclination planned is 20° with 142.05° azimuth, Horizontal Displacement is 376.17 m and the Total depth at 1283 mMD / 1221 mTVD. “XXX” well is in the “A” field, which is located approximately 30 km southeastern of Samarinda city, East Kalimantan province. The reservoir of “XXX-01” well is located under the Mahakam River, which is inBalikpapan Formation. During the “XXX-01” well drilling operation there are twice deviation problem had been encountered. The first deviation occured at interval 496 mMD to 794 mMD and the second deviations occured at 1007 mMD to 1283 mMD. Due to that problem more additional time and cost is required to restore the trajectory back to the original plan and to achieve the target. In this study, the cause of such deviations will be analyzed and compared with 2 other offset wells, which is “XXX-02” well and “XXX-03” well. The deviations were occured because of the improper BHA configuration, drilling parameters, or the geological factor. The purpose of this analysis is to find out the best BHA configuration that can be used in the next drilling operation in “A” field, which is can be recommended as a standard BHA configuration for drilling directional well at “A” field.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?