DETAIL KOLEKSI

Evaluasi kinerja untuk optimalisasi dan re-desain ESP di sumur-sumur minyak A, B, dan C


Oleh : Ageng Artha Putra

Info Katalog

Nomor Panggil : 599/TP/2017

Penerbit : FTKE - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2017

Pembimbing 1 : Djoko Sulistyanto

Pembimbing 2 : Hari K. Oetomo

Subyek : Wells

Kata Kunci : electric submersible, fluid level, pump.


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2016_TA_TM_07112008_Halaman-judul.pdf 11456.15
2. 2016_TA_TM_07112008_Bab-1.pdf 86.58
3. 2016_TA_TM_07112008_Bab-2.pdf 185.15
4. 2016_TA_TM_07112008_Bab-3.pdf 669.55
5. 2016_TA_TM_07112008_Bab-4.pdf 904.46
6. 2016_TA_TM_07112008_Bab-5.pdf 104.34
7. 2016_TA_TM_07112008_Bab-6.pdf 94.95
8. 2016_TA_TM_07112008_Daftar-pustaka.pdf 352.49
9. 2016_TA_TM_07112008_Lampiran.pdf 894.15

P Pada penelitian tugas akhir kali ini, akan dilakukan penelitian mengenaievaluasi Electric Submersible Pump Analisa terhadap performa produksi padaSumur-A, Sumur-B, dan Sumur-C menggunakan metode PI, metode ini digunakan karena pada Sumur-A, memproduksikan air dalam jumlah besar denganwater cut 99.3%, Sumur-B sebesar 99.6% dan Sumur-C sebesar 95.5%.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari kurva IPR didapat laju alirmaksimum (Qmax) unutk Sumur-A sebesar 10.490 BFPD Pada saat ini dipasangpompa tipe GN-5600/98 stage/225 HP dengan PSD 2234 feet, laju alir 6622BFPD, 46 BOPD, dan Fluid Level (FL) 1716 feet, pada Sumur-B didapat laju alirmaksimum (Qmax) sebesar 12.852 BFPD, 29 BOPD pada saat ini dipasang pompatipe GN-5600/98 stage/180 HP dengan PSD 2830 feet, , dan Fluid Level (FL)1445 feet dan yang produksi sebesar 6877 BFPD, Sumur-C didapat laju alirmaksimum (Qmax) sebesar 2.941 BFPD dan yang produksi sebesar 1416 BFPD, 55BOPD pada saat ini dipasang pompa tipe ING-1300/86 stage/120 HP dengan PSD2541 feet, dan Fluid Level (FL) 1221 feet.Evaluasi pompa terpasang di lakukan untuk mengetahui apakah pompatersebut beroperasi pada kondisi yang optimal atau tidak.Dari penelitian dimana masih adanya potensi sumur untuk dapat dioptimalkanproduksinya, berdasarkan effisiensi volumetrisnya, maka diperlukan perencanaanulang terhadap pompa terpasang baik dari tipe dan jumlah stages maupun dariiiPSD-nya. Pada perencanaan ulang tersebut diperoleh usulan tipe pompa, danjumlah stage, maupun Horse Power (HP).Dasar perencanaan ulang suatu unit pompa benam listrik dibagi menjadi duacara. Pertama dilakukan perencanaan ulang dan evaluasi terhadap pompa benamlistrik untuk Pump Setting Depth (PSD). tetap dengan tipe dan stage pompaterpasang, yang kedua untuk Pump Setting Depth (PSD). berubah dengan tipe danstage pompa berubah.Dalam optimalisasi produksi; IPR dari data laju alir dan FL yang digunakan.Untuk laju alir 80% dari Qmax; perhitungan menunjukkan pompa ESP di sarankanuntuk diganti.Untik desain ulang pompa menempatkan PSD di atas top perforasmenunjukan pompa harus di ganti Alasannya adalah aliran fluida 100 feet di atasperforasi karena diharapkan pada jarak tersebut, aliran fuida sudah menjadi stabil.Lebih kecil dari 100 feet, diperkirakan aliran fuida masih sangat terpengaruh olehaliran masuknya fuida dari reservoir ke lubang sumur melalui lubang perforasiyang sangat kecil.Selain itu, dengan jarak 100 feet, diharapkan masih adanya pendinginanmotor, yang diletakkan di bawah PSD

I In this final assignment, the research about Electric Submersible Pumpevaluation analyse towards production performance on A, B, and C well using PImethod. This method utilize on well-A wherefore substancial water produce with99.3% water cut, 99.6% on well-B and 95.5% on well-C. Based on calculation ofIPR curve obtain maximum flow rate (Qmax)on well-A as 10.490 BFPD at timeset pump type GN-5600/98 stage/225 HP with PSD 2234 feet, flow rate 6622BFPD, 46 BOPD, dan Fluid Level (FL) 1716 feet. Meanwhile on well-Bmaximum flow rate (Qmax) obtained as 12.852 BFPD, 29 BOPD at time setpump type GN-5600/98 stage/180 HP with PSD 2830 feet, and Fluid Level (FL)1445 feet, production as 6877 BFPD. Therefore on well-C maximum flow rate(Qmax) obtained as 2.941 BFPD and 1416 BFPD produced. BOPD at time setpump type ING-1300/86 stage/120 HP with PSD 2541 feet, and Fluid Level (FL)1221 feet.Evaluation installed pump to figure pump operation on optimal condition ornot. The research of potiential well to optimize production. Based on volumetricefficiency therefore require recidivous plan towards attached pump in goodcondition. Besides type and amount stage or PSD. On recidivous plan obtain typeof pump and amount of stage or horsepower(HP).Basic of recidivous plan for pump unit electric benam divided in two ways.First with recidivous plan and evalution of electric benam pump for Pum SettingDepth (PSD) consist with type and attached pump stage.ivIn optimalization of production. IPR flow rate data average and FL used.Flow rate 80% from Qmax ; calculation of ESP pump advices to changed.Redesign pump to placing PSD on the top perforation indicated the pumpmust be changed. The reason is fluid flow 100 feet at top perforation towards thedepth, fluid flow become stabilize more shorter than 100 feet, flow fluidapproximately depends of fluid flow from the reservoir to the wellbore throughthe small perforation hole.Besides of that 100 feet length, there is a rotor coolingsystem expected under PSD.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?